由于輥壓系統的循環不穩定,容量波動很大,經常發生材料沖洗或坍塌的現象。 在沒有合理的監測和預警的情況下,很容易造成后級起重設備的堵塞甚至超載,這不僅影響生產效率,而且清潔和維護工作量大,容易造成環境影響。 污染。
通常,輥壓機的混合物具有高磨蝕性,并且中心鏈或鏈環提升機受到牽引構件的材料和結構的限制,并且易于磨損和失效。 存在服務周期短,可靠性差,維護量大,安全隱患大等缺陷。 。
由于自報率高,回收率高,中央鏈條或板鏈式提升機能耗大,不利于節能。 上海某水泥公司水泥粉磨系統采用合肥水泥研究設計院1 400mm×800mm輥壓機(帶分散機),配套磨機φ4.2m×13m。 輥壓循環提升機初采用NE300板鏈斗式提升機設計,大容量約為400t / h。 由于高能耗,快速磨損和易損件成本高的問題,特別是在磨損后期,可能隨時斷鏈,對高效安全的生產構成嚴重威脅。 2013年,業主想將葫蘆更換為帶式斗式提升機。
水泥粉磨系統工藝不同,配套輥壓循環鋼帶斗式提升機的運行條件也有很大差異。 例如,水泥熟料生產線和單獨建立的水泥粉磨站的熟料溫度差異很大; 例如,提升機進料全部來自輥壓機,或者一些直接加入的水很大并且顆粒尺寸很大。 水泥混合和混合,使提升機的工作條件更加復雜。 本文提出的帶式提升機用于改善水泥粉磨站輥磨機的循環材料。 主要應用于隨后的熟料與熟料及附加混合料的物料提升(工藝流程如圖1所示),主要用于較高溫度的干粉顆粒輥壓循環物料的提升(物料) 粒徑<40mm,溫度<100℃,材料水分≤2%)。 為了確保帶式提升機的長期安全運行,在應用研究中,必須充分注意工藝中材料溫度,粒度和水分的基本條件。 圖1水泥輥壓機的典型工藝流程3.改造方案
在一個選項中,現有的NE300板式環鏈葫蘆被拆除,重型皮帶葫蘆由波特蘭滾筒回收。
在二種方案中,提升機的中間殼體被保留,傳動部件,鏈條,頭部和尾部軸(車輪)全部被更換,頭部和尾部殼體在現場被修改,并且一些部件例如 料斗和頭部和尾部輪需要非標準設計。
在一種方案中,N-TGD800用于替換整個機器。 整個設備是標準設備,可以調用相關組件,制造周期短,后續部件易于更換。
在二種方案中,現場拆卸和安裝周期很短,但改造中使用的許多部件是非標準設計,這需要對模具進行新的開發和加工。 設計和制造周期長,成本高。 同時,更換部件具有大型號規格和高成本。 。 此外,還有非標準件跟進附件的可互換性差,更換不方便。 需要提前購買。 這兩種方案的成本是相似的,所以終計劃成為一個,并且提升機整體更換。
4,零部件適應性設計傳統的鋼絲帶式提升機輸送粉末材料,在塊式輥壓機卸料后,需要一些特殊的設計來適應材料條件:
(1)料斗磨損過快的問題。 為了適應塊狀輥壓機排料,料斗磨損損壞過快,料斗開口唇緣加入耐磨條帶,增加料斗的使用壽命。 在實際操作中,料斗的填充率小于75%。 在這種情況下,必須減少料斗填充率的設計,這將在曳引機的操作期間對帶子造成損壞。 在這方面,我們公司改進了墊和料斗的結構形式,使得塊材料不會進入墊和帶之間的間隙,從而避免損壞帶。
5,實際效果公司于2014年2月進行了系統改造,將輥壓循環物料提升機改為鋼絲帶提升機,如圖2所示。已投入運行一年多,系統為 正常運行。 鋼絲帶提升機的運行電流為95A,小于原鏈環提升機運行時的電流值(107A)。 運行電流穩定,幾乎沒有波動,節能效果顯著。 表1顯示了正常工作日中每個時間點中央控制中的提升電流值。 如表1所示,運行電流波動的大值為2A,系統運行穩定。
這項技術改造取得了以下預期成果:
(1)輥壓系統實現了長期安全運行,減少了起重機故障的頻繁發生,提升機關鍵部件的使用壽命更長;
(2)更換后,皮帶提升機運行平穩,無噪音,運行電流減小;
(3)提高了輥壓系統的運轉率,降低了提升機的維護量和維護成本。
6,操作注意事項
(1)注意輥壓機前水箱的高度。 如果預處理倉庫材料太高或太低,很容易導致前倉庫坍塌并在短時間內排放大量材料。 在短期內,排放量超過提升機的輸送能力,這容易使提升機的尾部被埋沒。
(2)監控輥壓機的兩個輥子的操作。 如果輥壓機進入難以壓碎的大塊材料或鐵,則輥壓機的兩個輥將被釋放并脫離。 輥壓機的瞬時排出能力增加,這容易導致提升機的尾部被埋沒。
(3)注意嵌入的情況。 對于收縮材料的前端或輥壓機的壓力釋放,曳引機的后端停止。 如果強行啟動,很容易造成提升帶和接頭損壞,甚至可能導致膠帶斷裂并將機器帶從架子上抬起。 一旦葫蘆被壓死,就必須檢查嵌入條件并在清潔葫蘆后清潔尾部。
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